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    真空吸盘吸取U形冰箱门壳钣金成型自动化设备研究

    放大字体  缩小字体 发布日期:2020-02-25 13:06:08    浏览次数:385    评论:0
    导读

    钣金具有自重轻、强度高、导电性能强以及加工制作成本低等优点,被广泛应用于电子电器、通信技术以及汽车工业中。钣金加工是钣金产品成型的一道必不可少的工序,包括切割下料、冲裁加工、弯压成形、挤压成形等。传统钣金成型费时费力、生产效率低、产品质量差。随着电子微软用户技术和计算机科学技术地不断发展,钣

    0 引 言

    钣金具有自重轻、强度高、导电性能强以及加工制作成本低等优点,被广泛应用于电子电器、通信技术以及汽车工业中。钣金加工是钣金产品成型的一道必不可少的工序,包括切割下料、冲裁加工、弯压成形、挤压成形等。传统钣金成型费时费力、生产效率低、产品质量差。随着电子微软用户技术和计算机科学技术地不断发展,钣金加工机械化自动化逐渐发展起来。钣金成型设备在我国尚无定型标准,设备生产厂不能在工艺过程中采用批量生产,需要根据产品型号尺寸要求单独设计。

    本文介绍一款U形冰箱门壳成型非标设备,通过采用西门子S7-300可编程控制器进行生产控制,机械手自动下料,实现全线全自动生产。

    1 产品成型工艺分析

    冰箱门壳采用冷轧板或PCM预涂钢板,厚度约0.5 mm。U形壳体的侧面和顶面交界点处拼角的美观要求,给成型设备的工艺设计、加工精度和装配精度提出了更高的要求。冰箱门壳成型过程应包括冲切落料、辊轧成型和翻边折弯等多项钣金成型技术。生产设备采用液压驱动和气源驱动,包括上料工位、冲切工位、翻转工位、辊轧工位、打Z工位、贴敷工位、折U工位、下料机械手工位,以及液压站和PLC电气控制操作台[1]

    产品槽形如图1所示。

    图1 侧板成型渐变图

    根据槽形形状,图中左侧槽形称作“F”侧,右侧槽形称作“B”侧。不同型号冰箱侧板的宽度改变,槽形保持不变。侧板截面由直线和圆弧组成,两侧槽形是由多组成型轮辊轧渐变形成,通过调整成型轮的形状渐变达到成型的目的,各组成型轮之间要保持基准一致、渐变成型,防止板材因受力不均、变形过大造成损伤[2]

    U形冰箱侧板拼角处叠边结构成型过程如图2所示。

    图2 拼角成型过程示意图

    板料经过冲切后,形成预定切口,经辊轧成型后为直线型槽,打Z工序的主要任务是利用模具完成图中双边A和“Z”形折边B,经过折U工位后A和B按接触面I紧密贴合,便可形成拼角。

    2 关键工位的机械设计

    2.1 辊轧成型工位

    辊轧工位是门板槽型的成型工位为设备核心工位,采用可移动式防护罩设计,实现正常生产时辊轮不外露,确保辊轧轮清洁和生产操作安全。工位由两排成型轮组分别完成两侧的槽形,每侧轮组由动力轮和惰轮组成,动力轮负责简单的折弯成型,并提供板料前进的动力,惰轮被动传动,负责复杂槽型的成型。

    两侧的动力轮均由形状渐变的多组成型轮组成,均安装在齿轮箱上,由相同直径的齿轮啮合传递驱动,保证运动的同步性,防止板料被拉扯撕裂。每组成型轮都由上、下成型轮组成,成型轮采用硬度高、耐磨性好、强度高的Cr12MoV冷作模具钢材料。

    本研究在复杂槽型位置的两组动力轮之间设计一组成型轮,在板料的带动下转动,并对板料进行折弯成型,这种辊轮因不提供动力输出而被称为惰轮,其安装位置灵活可调,槽型多样。

    复杂槽型的成型轮结构如图3所示。

    图3 惰轮成型轮装配简图
    1—齿轮箱;2—调节螺栓;3—定位支架;4—滑块I;5—滑块II;6—调节螺栓;7—惰轮I;8—惰轮轴I;9—惰轮II;10—惰轮轴II;11—调节套

    板料通过两个惰轮的形状进行挤压成型,惰轮通过滑块安装在定位支架上,通过调节螺栓2整体调节定位支架3,带动两惰轮上下整体移动,通过调节螺栓6调整两个惰轮水平间隙,通过调节套11的厚度调整两个惰轮上下的间隙[3]

    2.2 打Z工位

    打Z成型采用液压油提供驱动力,通过模具挤压板料成型,利用模具间形状和精度保证产品成型部位的形状和精度。打Z组件采用4个液压缸,驱动两套模具完成工作,其爆炸视图如图4所示。

    图4 打Z模具爆炸视图

    产品质量的好坏取决于各模具及产品间的配合间隙,需要根据经验进行设计和反复修磨。打Z组件装配简图如图5所示[4]

    图5 打Z组件装配简图
    1—支架;2—上油缸;3—中油缸;4—内油缸;5—连接块;6—打Z阴模;7—外油缸;8—双边阳模;9—导向块;10—盖板;11—打Z阳模;12—挡板;13—活动支架;14—双边阳模滑块;15—直角座;16—导向座

    2.3 下料机械手工位

    该工位采用龙门式4自由度吸盘气动机械手方案,可以完成机械手的水平移动、上下升降、旋转及伸缩,可吸持与松开工件。两侧吸盘将折U后的产品取出,并按照装配要求的姿态放置在指定的位置,包括龙门支架、水平移动台车、上下移载装置、真空吸附机械臂、转台和升降台几部分[5]

    3 全自动控制系统

    3.1 控制系统总体设计

    该设备工艺复杂、工位多,总长80多米,数字I/O点数近千点,伺服驱动器33台,变频器20台,还包括液压站、气缸及电磁阀、接近开关、光电开关、限位开关等传感器。本研究综合分析工艺特点,采用西门子PLC,设计了控制系统总体方案,如图6所示。

    图6 控制系统总体方案示意图

    本研究根据生产线工艺布局和流程,将生产线分为前、中、后3部分。前段部分是整个生产线控制核心,控制器选用CPU 315-2DP作为主控制器,负责上料工位、冲切工位、翻转工位和辊轧工位,同时承担整条生产线的集中控制和配方数据管理;中段部分采用ET200M从站形式,负责打Z工位和帖覆工位;后段部分也使用ET200M从站形式,负责折U工位和下料机械手工位。

    生产线的操作方式分为手动、自动、全线自动,当运行在自动状态时,本研究使用光电开关、接近开关等传感器来判断板料到达指定工位的具体位置,按照程序指令来判断板料到达的工位和具体位置,然后按照顺序指令启动相应机构动作。人机界面通过WinCC flexible编写人机操作界面,实现各工位操作和显示界面。生产线中普通电机主要用来传送驱动,采用变频器控制方式,方便实现无级调速。模具位置调整和其他定位装置通过伺服电机位置控制方式实现。气动和液压元器件采用开关量控制,通过电磁阀来实现[6]

    控制系统的通讯模式采用Profibus-DP现场总线。主站读取从站的输入信息,并周期地向从站发送输出信息。此外,Profibus-DP还提供智能化现场设备所需的非周期性通信以进行组态、诊断和报警处理。由于采用了现场总线,整个系统结构高度分散,构成了网络集成式全分布控制系统,提高了可靠性,简化了系统结构[7]

    3.2 打Z工位控制子系统的设计

    打Z工位主要控制对象为皮带传送、打Z模具装置定位、板材定位机构和模具动作,分别通过普通电机、伺服电机、气缸、液压实现。打Z工位控制流程如图7所示。

    图7 打Z工位程序流程图

    PLC控制程序示例如图8所示。

    图8 打Z工位程序示例

    3.3 下料机械手工位控制子系统的设计

    下料机械手工位主要实现成型后的U壳自动下料。控制对象为台车水平移动、机械手上下移动、机械手关节运动,转台旋转和传送以及状态检测。该工位基本动作是:通电复位→水平移载装置将吸盘移至U型工件→吸盘内收夹紧工件→抽真空,吸盘吸住工件→上下移载装置使工件上移少许位移→水平移动至转台处→垂直旋转90°→上下移载装置下移使工件落至输送平台→吸盘停止吸附并外扩放置工件,吸盘复位→输出工件至后续流水线[8]

    3.3.1 下料机械手数字I/O分配

    下料机械手工位中,使用行程开关检测和判断台车运动是否到位,共9个输入点。使用接近开关判断机械臂是否抓取工件,使用磁性开关来检测和判断气缸动作是否到位,每个气缸有两个位置需要检测是否到位,每个气缸上都安装2个磁性限位开关,共10个输入点。旋转台上5个输入点,用来检测转台状态。因此共使用24个输入点。在输出端,需要升降气缸升/降、机械臂正转/反转、机械臂伸出/缩回、运行指示灯、停止指示灯和故障指示灯,以及真空吸盘的通断信号,一共占用PLC的18个输出点[9]。机械手PLC的I/O分配表如表1所示。

    表1 机械手PLCI/O地址分配表

    电气接口如图9所示。

    图9 机械手PLC的I/O接口图

    3.3.2 下料机械手程序设计

    每一工位的控制程序分为手动程序和自动程序。下料机械手的程序流程如图10所示。

    图10 下料机械手程序流程图

    控制部分程序示例如图11所示[10]

    图11 下料机械手程序示例

    4 结束语

    本研究介绍了U形冰箱门壳钣金成型自动化设备。在分析大型钣金件产品的成型工艺特点基础上,采用辊轧成型方法,实现复杂槽型的渐变成型;通过精密磨具挤压成型方法,实现门壳拼角处的叠边结构;采用吸盘机械手,解决了大型薄板结构安全稳定抓持难题;采用现场总线技术和西门子S7-300PLC,实现全生产线自动化生产。

    经过长期生产检验表明:设备工作稳定、运行良好,生产的产品外形美观、尺寸精度高,各项指标达到技术要求,生产节拍不大于35 s/套,废品率低于0.1%。

    参考文献(References):

    [1] 冯 强.典型自动化生产线的组装[M].北京:高等教育出版社,2016.

    [2] 章 飞,翟 斌.钣金展开与加工工艺[M].2版.北京:机械工业出版社,2007.

    [3] 邹 平.机械设计实用机构与装置图册[M].北京:机械工业出版社,2007.

    [4] 孙凤琴.模具制作工艺与设备[M].北京:中国轻工业出版社,2003.

    [5] 李 文,冯 毅,张金武.基于PLC控制的吸盘式气动机械手设计[J].液压气动与密封,2016(2):35-38.

    [6] 廖常初. S7-300/400 PLC应用技术[M].4版.北京:机械工业出版社,2016.

    [7] 胡志刚.基于 S7-200 PLC的气动机械手控制系统设计[J].机械工程师,2014(3):120-121.

    [8] 谢亚青.基于PLC的五自由度模块化气动搬运机械手研制[J].机械设计与制造,2009(1):180-181.

    [9] 王建军.搬运机械手及PLC控制系统设计[J].液压气动与密封,2010(10):16-18.

    [10] 王月芹.基于PLC的机械手控制系统设计[J].液压与气动,2011(9):41-43.


     
    (文/小编)
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