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    工业机器人及真空吸盘在模压刨花板自动修边的应用

    放大字体  缩小字体 发布日期:2020-02-29 12:05:32    浏览次数:61    评论:0
    导读

    随着社会发展和科技的进步,工业机器人在社会的许多行业得到广泛应用,为企业自动化生产发挥重要作用。但经过调查发现,工业机器人在模压刨花板修边工序的应用几乎空白,主要原因是模压板是由模具高温高压一次成型制造而成,产品会随着温度、湿度的变化产生形变。本文就工业机器人在模压刨花板自动修边中容易出现的问

    模压刨花板,是由橡胶木“枝丫材”资源、通过多道工序加工成的合格刨花,加上改性脲醛树脂胶黏剂和三聚氰胺浸渍纸,在成型的固定模具中,经过高温高压下一次性压制成型(如图1 所示),其产品属木质刨花板中的一个分支,产品的各项物理力学性能都高于普通刨花板,使用范围较广,可用于建筑、家庭、学校用具、物流运输等领域。根据刨花板生产工艺和特点,生产产品的模具由成上模具和下模具组合而成,在生产时上模具在液压缸的压力下缓缓下压,下压到下模具厚度规时停止运动,两模具的接合处就会形成一条接缝,使多余的三聚氰胺浸渍纸从这条接缝伸出,我们称为刨花板的边。在后续工序中要对这个边进行打磨去除,使产品整齐美观,不易割伤。

    1 模压刨花板自动化修边蕴含的价值

    1.1 提高工作效率,降低工人工作强度

    图1 模压刨花板生产示意图

    在模压刨花板行业中,由于模压产品无规则变形特性,导致产品很难进行定位跟踪,无法进行产品固定式的机械化加工。长期以来,一直采用人工操作修边的生产方式。工人每天几千次的机械式工作,使用了大量的劳动时间和精力,而且人工修边存在诸多不足,无法保证产品的修边质量。利用工业机器人可高速运行的特性进行修边自动化改造,可保证修边线速度达400mm/s 的线速度以上,以前由两人一组才能完成的修边工序,使用机器人后一个人就可以轻松操作,且多种规格产品可以一键切换,在同等条件下大大降低工人的工作强度,提高了产品修边的工作效率。

    1.2 提高修边精度,保障产品质量

    在传统模压板修边过程中,修边工序是由人手持打磨设备进行打磨,打磨时的力度大小和打磨速度都会影响产品修边的质量,且人工打磨精度和平整度无法保障,经常有产品被打伤打坏的情况出现,给企业造成了经济损失。利用工业机器人进行自动化改造,结合现代化多种定位方式,能精准地控制产品修边量,稳定产品的修边质量,提高企业的经济效益。

    1.3 增强生产过程的安全性

    在传统模压板修边过程中,由人工一只手拿打磨机,另一只控制产品的旋转。打磨机在工作时打磨片是高速旋转的,打磨片受力过大时容易破损飞出。操作人员每天几千次重复的操作,工作压力较大难免会发生错误,造成安全事故的发生。且刨花板在修边时会产生大量的粉尘,对操作人员的身体健康造成不良影响,使用机器人进行自动化改造,设备可配备除尘系统,除尘效率可达98%以上,人工只负责整栋产品上下料,减少了粉尘的接触时间和机器伤害,改善了工作环境,减少了环境污染,实现了清洁生产的目标。

    2 工业机器人在模压刨花板自动修边的应用

    2.1 工业机器人简介

    工业机器人是面向各个领域的多自由度的机器设备,它能够自动完成各项工作,是靠自身动力和基数能力完成各种功能的一种机械设备。在各行业生产加工过程中,配合当代自动化生产的需要,把处高温铸件和重型物体等作业的工人从险、脏、重的作业中解放出来。例如,在冲压、铸造、焊接、涂装、搬运等工作中,完成对人体有害物品的运输或生产操控作业。如今,工业机器人已经发展到了第三代,智能化水平已经得到了较大的提升,可依靠自身的视觉信息、触觉信息采集各项数据,精准地完成各项任务。在未来社会发展中,机器人的应用和发展是一个必然的趋势。

    2.2 工业机器人持修边机直接修边工作方式

    采用六自由度关节机器人加装修边机,模拟人工修边方式进行修边。首先准备一块标准的模压产品,采用真空吸盘固定在指定位置,按照产品尺寸和修边量记录好机器人运动轨迹,设置好机械手运行的各项参数,调好机械手运行的线速度。然后,进行产品修边测试,测试产品规格为1200×420×18,测试数量为20 张,测试速度为全速的30%。从测试的结果得出,在20 张产品修边中仅有10 张产品为合格,其他产品有的修不到有的修的过度,其主要原因是产品变形和密封变化所致。机器人执行命令时轨迹是重复不变的,当板面变化比较少时修边量正常,修出的板面边部均匀平整;当板面变形较大时,向下弯的地方修边刀修不到,向上翘的地方修边刀则直接修平,造成过度修边影响产品等级,因此该修边方式不适用模压板修边工作。

    2.3 工业机器人持修边机加激光跟踪工作方式

    从上述工作方式中得出,模压刨花板和其他标准材料不一样,标准材料变形量很小,配合高重复精度机器人,可以保证产品合格率98%以上;但模压产品的变形量大且是无规则,固定式轨迹无法进行产品精准修边。所以在上述工作方式的基础上加上激光跟踪传感器,利用激光跟踪传感器的视觉信息识别,实现设备实时在线跟踪,配合强大的操作软件,自动进行运行轨迹调整,解决产品变形修边定位难的问题。但在经过同样的测试方式后,产品修边合格率也仅达到60%多,从修边的产品结果分析得出,由于模压产品修边时修边速度比较快,修边时产生的粉尘、纸碎等,干扰激光跟踪识别能力,往往低地方没修到,高的地方有修的过度了。且修出的板边部不平整,波浪感明显。所以,该修边方式也不能满足需求。

    2.4 工业机器人手持修边机加机械跟踪工作方式

    从上述的两种修边方案结果得出,机器人直接式轨迹修边或激光跟踪式轨迹修边都有它的局限性,第一种方式适用的是精度高不变形的产品,而第二种方案适用的是运动速度慢变形量少的产品。所以,在工作方式三选择机械跟踪的方式进行产品边部定位,首先在修边机夹具上加装两块微调定位块,对产品边部的上表面和侧面定位,确保修边刀到产品边部的位置保持一致。其次,在加装修边机上下、左右方向的移动轨道,使修边机能跟随产品的上下、左右变化而自动调整位置。按要求安装完成后如图2 所示,对产品进行修边测试,测试产品规格为1200×420×18,测试数量为20 张,测试速度为全速的30%。从测试的结果得出,在20 张产品修边中有19 张产品为合格,有1 张产品在一处在转角地方修边量过少。修边的线速度在直线运动时可达350mm/s,转弯时可达200mm/s。修边速度是人工修边速度的4 倍,且能够一天24 小时连续工作。精准使用机器人修边平整度好、故障率低,精准可满足高效生产的需要。

    3 结语

    综合上述,应用工业机器人高精度、高速度的运动方式,对模压刨花板进行修边有明显的优势。自动化程度高,操作方便,能够降低修边工人操作技能要求,提高产品修边的精度和平整度,保障产品的质量。同时,机器人长时间运转也不会疲劳,速度可达人工修边的两倍以上,大大提高了生产效率。提高生产操作的可靠性和安全性,减少了人体和粉尘的接触时间,降低了职业病发生概率。为了更好地运用机器人,模压板企业要多利用现代自动化科技,结合企业自身实际情况,改进和完善其中还存在的问题,以此来保障效益的最大化。

    图2 机器人自动修边工作图

    参考文献:

    [1]侯磊,浅谈机电一体化技术的应用与发展趋势中国新技术新产品[J], 2015 , 第4 期.

    [2]任志刚,工业机器人的发展现状及发展趋势.装备制造技术,2015(3):166-168.

    [3]段峰, 王耀南. 机器视觉技术及其应用综述自动化博览,2002(3):43-47.


     
    关键词: 机器人 木工行业
    (文/小编)
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