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    导轨磨床通过PLC和华中伺服进行改造升级

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-12-14 10:03:50    浏览次数:13    评论:0
    导读

    摘 要:文章申述了龙门导轨磨床通过PLC和华中伺服进行改造升级的必要性,并详细描述导轨磨床改造的解决方法、步骤和注意事项。关键词:导轨磨床;PLC200;技术改造1 概述宝鸡机床集团有限公司主要生产各类数控车床及复合式加工中心,年生产销售机床数量及产值稳居全国前三,但厂内自用导轨磨床大部分是上世纪70年代产品,生

    摘 要:文章申述了龙门导轨磨床通过PLC和华中伺服进行改造升级的必要性,并详细描述导轨磨床改造的解决方法、步骤和注意事项。

    关键词:导轨磨床;PLC200;技术改造

    1 概述

    宝鸡机床集团有限公司主要生产各类数控车床及复合式加工中心,年生产销售机床数量及产值稳居全国前三,但厂内自用导轨磨床大部分是上世纪70年代产品,生产效率低,电气线路控制繁琐,日常维修故障率高,加上使用年限较长,已经不能满足当前机床生产技术标准和工艺要求。因此2016年公司在对一台威海龙门导轨磨床进行电气改造,此机床主要对平床身机床的导轨面及床身进行磨削加工。

    2 导轨磨床简介

    此台龙门导轨磨床由双立柱、横梁及床身组成封闭刚性框架结构,工作台纵向运动由双出杆油缸驱动,通过比例流量阀远程无极调速;横梁上有两个横向拖板,可沿横梁作横向运动,交流伺服电机经齿型带减速驱动滚珠丝杆;垂直滑板可沿横向滑板上的导轨作垂直运动,其采用交流伺服电机经行星齿轮减速驱动滚珠丝杆,改造后横向托板和纵向托板均可通过PLC控制实现定距磨削、间歇进给、进给调速和电子手轮对刀及微量进给功能。左右磨头采用变频驱动,工作台、磨头垂直、横向方向均可利用面板进行“定距”操作,提高生产效率。

    图1

    3 工艺描述及改造方案

    加工工艺为:固定好床身工件后,启液压,根据工件的长度(纵向)设定工作台往复运动的行程(纵向定距),然后再进行横向定距,加工范围设定好后,即可进行加工磨削。此台导轨磨床是我公司一台24小时运转的加工床身的磨削专机,磨削量大,使用效率高,加工环境较差,粉尘多,湿度大,电气问题较多,精度尺寸不保证等综合情况,经过升级改造前对此机床信息进行综合分析整理,决定本次此次改造采用西门子CPU226CN模块和华中伺服HSV-180AD交流伺服驱动单元及电机,控制功能的核心采用西门子S7-226模块,具有6路高速计数器(左横向定距、右垂直定距、右横向定距、左垂直定距,工作台定距,电子手轮ab相脉冲计数)人机界面控制面板采用兼容西门子s7-200的带功能按键的触摸屏k-tp178micro。触摸屏+按键的组合拥有快速的系统启动时间和操作响应时间,特别适合车间磨床的实际生产加工要求,并具有防冲击和震动,防水耐脏的特点,从而解决加工环境差的问题,可降低了保养维修成本。原来控制电柜内接触器和中间继电器较多,控制线路繁琐,维修率高,生产效率低下,反应时间较长,满足不了当前工艺要求,因此本次改造重新装配一面新控制电柜。柜内采用的华中数控的HSV-180AD伺服(输入电压为三相380V),伺服性能稳定,过负载能力强,对环境要求较低,可满足此台机床的安装、加工要求。

    4 改造升级步骤

    (1)对此台需改造导轨磨床的机床构造、说明书、图纸和电气元器件进行整理,根据磨床机械特点和各项精度要求,熟悉加工工艺,分析其控制的方式原理、完成的动作时序和条件关系,以及相关的保护和联锁控制。通过PLC模块和梯形图对现有的控制操作加以改进,缩短工步响应时间,提高加工精度、可操作性和安全性等。

    (2)对新装配的控制电柜内断路器、接触器、热继电器等元器件进行选型,并合理布局装配,根据产品特性和公司库存情况,降本增效,本次改造选用天水213产品、西门子S7-226的PLC硬件和华中HSV-180AD数控系统伺服及电机。

    (3)绘制新的强电原理图和控制电柜布局图,合理安排配电柜内空间,系统模块在上,控制元器件布局在中间,变压器在下。原来2面配电柜压缩成一面控制柜,原来柜内控制回路电压为24V,控制变压器数量多,易故障,本次采用220V控制电压,将控制变压器优化节省,降低成本。

    (4)根据新的机床强电原理图,结合机床工艺要求,动作时序和条件关系,以及相关的保护和联锁控制编写PLC梯形图,具体步骤如下:a.对机床控制电压等级进行整理,将直流和交流控制电路严格分类,将各个元器件和控制回路电压整理,绘制此台磨床新的强电图纸和弱电控制图纸,对机床零部件进行维修、更换、保养。b.编辑PLC梯形图,重点掌握PLC给华中驱动器输出的指令信号。确定与机床电路图中的中间继电器、时间继电器对应的梯形图中的辅助继电器和定时器的元件号,建立机床电路图和梯形图中的元件一一对应的关系。c.设计并调试S7-226的PLC硬件和华中伺服HSV-180AD交流伺服驱动单元及电机相关参数及接线方式。d.对PLC给伺服驱动器输出的脉冲信号、方向信号、电源输入输出进行整理分析。e.整理PLC模块的输入信号和输出负载,在保证满足工艺要求的前提下,最大限度的使用原有机床的输入/输出设备,降低改造成本。对PLC模块的输入输出点进行整理,PLC的输出端中的继电器来控制外围接触器和电磁阀等执行机构,PLC的输入端中的继电器来接受按钮、控制开关、限位开关、接近开关等发来的控制命令和反馈信号,中间继电器和时间继电器通过PLC内部的辅助继电器和定时器来完成。

    (5)组织电工进行现场技术改造,敷设并安装相关机床元器件及电源、控制电缆。

    (6)根据整理出来的输入信号和输出负载要求,编制详细的PLC程序并调试机床整体性能,满足加工工艺要求。

    图2

    5 改造注意事项

    (1)直流和交流必须分开,零地不共用。强电和弱电线路必须分开,交流220V和交流110V回路不交叉,电压等级不同零线不共用,可有效的避免PLC、驱动器模块和变压器的烧毁。

    (2)图纸设计时,考虑每个元器件的电压等级及响应的先后顺序,避免因电压等级错误或时序错误导致机床零部件烧毁,事故的发生。

    (3)梯形图电路的优化设计,尽量使用常开触点。

    (4)本次设计尽量减少PLC的输入信号和输出信号,多采用54P型中间继电器,可预留多组常开/常闭控制回路触点。一般只需要一组常闭或常开PLC输入信号,但可多次在PLC梯图中调用同一常开/常闭触点。

    (5)驱动器和PLC的数据通讯电缆不超过3米。

    (6)机床外围设备和元器件尽量选用安全电压,保证用电安全。

    (7)华中伺服驱动器、PLC模块的零线、地线单独引接,不和电柜内零地排混接。

    (8)根据导轨磨床的机械特性和加工工艺要求,调整伺服驱动器参数保护,过电流、电压、反馈补偿等参数可使磨床工作运行状态调整到最佳。

    6 结束语

    此次威海导轨磨床改造升级,总的来说是成功的,虽然PLC内部程序进行优化,耗时较长,但最终交付车间使用。但改造后的机床提高了工作效率和机床班产量,也达到生产工艺新标准和机床精度标准,得到了机床操作工和使用部门的认可。


     
    (文/小编)
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